摘 要: 針對薄規格鋼板拋丸機拋丸瓢曲的現狀,通過對拋丸機各參數調整,判斷出影響拋丸後鋼板板型及表麵質量因素,得出(chū)生產薄規格鋼板較佳工藝參數(shù),保(bǎo)證了薄規格(gé)鋼板拋丸生產(chǎn)的質量
關鍵詞:拋丸機 電流 拋射麵 定向套 丸料
引言
我廠拋丸機建於2011年2月份,設備製造廠家為德國公司,拋丸機投用的主要目的是鋼板表麵除鏽,為鋼板的後續熱處理做準備。為(wéi)打開銷售思(sī)路,提升產品層次,至(zhì)2012年8月份,該條生產線又增加了(le)在線噴塗烤漆設(shè)備,自(zì)投用以(yǐ)來,拋丸生產主要針對8mm以上的中(zhōng)厚板進行拋丸生(shēng)產。2013年8月份,拋丸機生產了成批(pī)量的9NI鋼噴塗板,拉開了薄規格(gé)鋼板拋丸的序幕(mù),但生產初始即遇到了拋丸後鋼板瓢曲的難(nán)題,我廠技(jì)術人員對此開展(zhǎn)了(le)一係列調試研究工作。
1現狀分析(xī)
這批(pī)9Ni鋼質量要求高,特別是不平度要求2 mm/m,而且大多為6 mm鋼板,由於無相關(guān)拋丸經驗,一開始(shǐ)按照拋常規板的方法進行拋丸,上、下8個拋(pāo)頭電流均為60 A,輥道速度為4.5 m/min。拋丸後,鋼板出現了鍋底型瓢曲即兩邊向上翹且外側(cè)瓢曲量較大。分析影響拋丸後板型(xíng)的因素,基本判定為鋼板上下表(biǎo)麵(miàn)受力不均導致,但不清楚是上麵力(lì)大(dà)導致,還是下麵力大導致。經(jīng)過調大下拋頭拋射速度,發現瓢曲變重,基本判定鋼板下表受力較大,導致鋼板向該方向拱。控製這種變形可以從影響拋打力的(de)幾個方麵入手(shǒu)。
2拋(pāo)打力影響因素分析
2.1拋丸機各個(gè)可調整參(cān)數含義
電機電流:拋丸機拋頭電機工作電流,決定丸(wán)料拋射的線速度(60A相當於60m/s)
定向套方向:定向套開口的對應位置(zhì)(如圖(tú)一所示)決定單(dān)位麵積上拋打的丸料量。
拋丸傳輸(shū)速度:需拋丸物料在拋丸機中行走(zǒu)速度,決定物件在拋丸機內拋丸的時間。
丸料(liào)大小:拋打適用介(jiè)質(鋼丸)直徑(見表一)

圖1 拋頭結(jié)構圖

表1 丸料規(guī)格直徑對照(zhào)表
2.2 影響拋打力因素分析
根據動量及動能計算公(gōng)式mv=Ft (m為拋出物質量,v為拋出物速度,F為拋(pāo)打力,t為作用(yòng)時間),可判定(dìng)影響衝擊力的因素為
1) 拋頭拋出丸料量,即m,隨著拋頭拋出(chū)的丸料量m的增加,拋打力F隨(suí)之增大;
2) 拋出丸料速度,即v,隨著拋頭拋出的丸料速度v的增加,拋打力F隨之增大;
另外,定向套方向不正(zhèng)確,將導致單位麵積上拋打的丸料速度不均勻,從而影響到拋打力的均勻性。
3調整措施
3.1 降(jiàng)低下拋頭丸料量
由於拋丸機電機為(wéi)變頻調(diào)速(sù),根據負載大小自己調整速度,即隨著M增加,v也跟著增大,隨著m減少,v也跟著降低;將上拋頭(tóu)(1#2#3#4#)調整到75m/s,下拋頭(5#6#7#8#)調整到50m/s,此時板型(xíng)已有(yǒu)明顯好轉,但靠外側鋼板邊部依然變形較大。然後繼續將外側下方拋頭丸料量降低,調整到35m/s時,拋丸後(hòu)鋼(gāng)板下表質量變得較(jiào)差。說明(míng)單一調整拋出(chū)的丸(wán)料量,無法徹底解決問題。
3.2 調整定向套方向
原始定向套方向為55°,45°,45°,60°,55°,45°,45°,60°以下是(shì)調試具體方案
由於我廠拋丸機為3500mm拋丸(wán)機,故第一次準備了(le)一塊寬3030mm,廠11000mm,厚度12mm且表麵輕微(wēi)鏽蝕的鋼板,鋼板(bǎn)進行拋丸(wán)時,先單獨開1#5#拋頭(tóu),2m後開2#6#,4m後開3#7#,6m後開4#8#;鋼板拋丸(wán)後在鋼板上(shàng)畫出每個拋頭拋丸麵積,觀察重疊麵積,可以看出1#拋頭拋射(shè)麵較寬(如圖(tú)2所(suǒ)示)

圖2 拋丸(wán)後拋射麵示意圖
於是將1#拋頭拋射角度由60°調(diào)整到45°,調整後,為了更清楚的看清每個拋頭的拋(pāo)打麵,準備(bèi)兩塊與第一次一樣的鋼(gāng)板(bǎn),每組拋頭各拋打5m,鋼板拋丸(wán)後在鋼板上畫出每個拋頭拋丸麵積,觀察(chá)重疊麵積;
可(kě)以看出1#拋頭拋射麵發生了(le)變化(如(rú)圖3所示),通過此次調整後,重(chóng)新拋丸6mm鋼板,上拋頭75m/s,下拋頭50m/s,輥道速(sù)度4。5m/min。鋼板邊部變形量明(míng)顯好轉,但邊部依然微微上翹,無法滿(mǎn)足質量要求。

圖3 調整後拋射麵示意圖
3.3 問題分析及解決措(cuò)施
通過以上(shàng)兩步調整(zhěng)認識到,隻有調整下丸料流量後,丸料動量確(què)定下來(lái)了,則衝擊力也已確定;此時如果增加拋打麵積,則鋼板單位麵積手裏將降低(dī),即(jí)受力將更加均勻,版型質量將更好控製。於是又進行了第三部調試。
直接拋丸6mm厚鋼板(bǎn),因拋丸後鋼板主(zhǔ)要是靠外側邊部上翹,故將(jiāng)下方5#6#定向套方向全部(bù)調整到60°,拋丸速度由6m/min,5m/min,4m/min,3m/min逐漸降低,來觀察(chá)板型的變(biàn)化;調整角度後,6mm鋼板拋丸未見明顯瓢曲(如圖4所示)

圖4 拋丸前後鋼板板型圖片對照(zhào)
經過對影響拋打力幾個因素的分析及調整,較終定(dìng)下滿足拋丸質量的拋丸機的各個技術(shù)參數(根據定向套磨損情況進行定期調整),如表2所示:對於拋丸速(sù)度,為保證拋丸質量,應小於6m/min;

表2 調整後拋丸機參數表
4 丸料選用與添加
丸料的選用與(yǔ)添加規則:推薦選(xuǎn)用(yòng)規格S460(過大,表麵粗糙度較大,過小磨損(sǔn)快,造成過度浪費),在生產及設備運行正常情(qíng)況下(xià),按每班10-20包添(tiān)加,這樣丸料倉(cāng)內丸料大(dà)小配置較合理,拋丸後鋼板表麵質量較高。
5 結論
1、拋丸速度、丸料大小、拋丸電流決(jué)定了拋丸(wán)後鋼板(bǎn)的表麵質(zhì)量的好壞(huài)。
2、薄規格鋼板拋丸中,決定板型主要在於上下拋丸力旳均勻(yún)性,定向套的方(fāng)向決定拋丸力的均勻性。
3、合理配置好拋丸機各個參數是決定拋丸後鋼板質量(liàng)的關鍵所在。