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拋(pāo)丸機(jī)濾筒除塵係統技(jì)術改造設計與實踐

日期2018-04-12
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摘要:介紹了寶鋼股(gǔ)份厚板部拋丸機濾筒除塵(chén)器運行中存在的主要問題,經過論證,提(tí)出了解決(jué)方案,改變了(le)濾 筒布置方式和脈衝清灰方式,減(jiǎn)小過濾阻力。改造後原有除(chú) 塵器繼續保留,作為應急備用機,新建除塵器(qì)和原有除(chú)塵器 需同時與拋(pāo)丸機(jī) PLC 建立通信,*次實現了兩台除塵器分別 與拋丸機聯鎖控製(zhì)並可切換,而且均可在同一個 HMI 畫麵上 進行操作(zuò)。工程投產運行(háng)表明,改造方案正確,獲(huò)得滿意(yì)效 果(guǒ),為拋丸機濾(lǜ)筒除塵器改造積累了經驗。
關鍵詞(cí) 拋丸機 濾筒(tǒng)除(chú)塵器 改造設計 聯鎖控製

0 引言
濾筒式除塵器是 20 世紀 80 年代由(yóu)美國唐納森(sēn)公(gōng)司在袋(dài) 式除塵器的基礎上生產的一種新型除(chú)塵器,采用新型濾筒為 濾料,使其具有效率高(gāo)、阻力低、維護管理簡單(dān)、體積小(xiǎo)、 單位體積(jī)過濾麵積大、結構緊湊、更換濾筒方(fāng)便(biàn)、高性能等 優點 。除塵器的過濾阻力和過濾效率是兩個較重要的指標(biāo),如果設計或使用不當(dāng),其出現的問(wèn)題也非常明顯,造成 的(de)後果也(yě)很嚴重。本工程就是(shì)拋丸機濾筒除塵器出現問題後 的技術改造設計。由於改(gǎi)造設計受諸多現有因(yīn)素的(de)約束和限(xiàn) 製,因此(cǐ)除涉及濾筒除塵器本身(shēn)的技術改造外,還要考慮上下遊(yóu)相關聯的內容。經過技術改造後,問題解決,獲得了滿意效(xiào)果。

1概述
1.1 拋丸機(jī)濾筒除塵器簡述
寶鋼股份厚板部(bù)5m 單元熱處理線現有拋丸機及配套除塵 裝置 套。拋丸機是(shì)利用(yòng)丸料高速(sù)運動,擊打鋼板表麵,以清除鋼板表麵的(de)氧化鐵皮等雜物,擊(jī)打(dǎ)時產生大(dà)量的金屬粉 塵,需要進行除塵,粉塵粒徑(jìng)較大,濃度較高。 除塵裝置主要包括除塵器一台、除塵(chén)風機兩台、除塵管 道(dào)及電控裝置。除塵器的(de)過濾部件為濾筒(tǒng),濾筒(tǒng)斜置,過濾 材(cái)料為(wéi)濾紙,清灰采用脈衝閥按照設置的順序依次脈衝清灰, 使係統恢複低阻(zǔ)力運行 ,由濾筒上清除下(xià)來的粉塵經灰鬥直接進入灰箱,人工定期外排;除(chú)塵風機為離心風機,安裝在 除塵器清潔室頂部;除塵管道為碳(tàn)鋼材質,圓管,斷麵平均 流速20m/s;除塵器安裝在廠房內,經除塵器過濾後的潔淨氣 體也排至廠房內。 除塵器設計參數: 處(chù)理風(fēng)量:28900m 過濾速度:0.9m/min濾筒數量: 32 布(bù)置)濾筒規格:φ 3251400,單濾筒過濾麵(miàn)積約17m

1.2除塵器控(kòng)製及操作

除塵裝(zhuāng)置控(kòng)製及操作:清(qīng)灰由脈衝控製儀定時控製,差壓強製;風(fēng)機啟停在操作室HMI畫麵上(shàng)遠程手動操作(zuò)。 除塵裝置和拋丸機之間設有聯鎖關係,聯鎖關係如下: 在拋丸機開啟前需先將除塵裝置開啟,除塵裝置的狀態信號 送(sòng)給拋丸(wán)機(jī)PLC,狀(zhuàng)態信號包括風機、差壓、脈(mò)衝控製(zhì)儀等, 上述信號作為拋丸機啟動的備妥條件。如(rú)果上述信號不正常(cháng), 則需人工幹預解決,否(fǒu)則拋丸機不能啟動。

2 存在(zài)問(wèn)題分析
2.1 風機出口(kǒu)有明(míng)顯冒灰現象(xiàng) 風機出口有明顯(xiǎn)冒灰現象,除塵器附近粉塵顆粒濃度很(hěn) 高,有以下兩個原因: 濾筒的(de)濾紙有(yǒu)破損,目前過濾速度為0.9m/min, 過濾速(sù)度較快,拋丸(wán)機的(de)粉塵成細小片狀,粒(lì)徑較大,磨著 性較強(qiáng),因此濾紙極易磨破穿孔; 濾筒與(yǔ)花板之間有安裝間隙,該間隙一是由密封墊太薄、太硬(yìng)引起,二是由於清灰效果不好,濾筒積灰太多, 重量太重,導致花板變形,較終粉塵未經濾筒過濾直接進入 清潔室(shì)由風(fēng)機排(pái)出(chū)。
2.2 除(chú)塵(chén)器運行阻力過大
濾筒在除塵器中的布置很重要(yào) ,濾筒傾斜布置時,上層濾筒所附(fù)著的粉塵(chén)會以濾餅狀落到下層濾筒上,並會在下層 濾筒上產生積(jī)累,特別是清灰壓力較低時,這種情況更(gèng)為嚴 重,其結果較終將導致下層濾筒朝上的半麵不能工作,使濾 筒有效過濾麵積降為原來的一(yī)般,較終造成除塵器運行阻力 過(guò)大。 2.3風機(jī)振動明顯 風機振動較明顯,有以下兩個(gè)原因: 風機葉輪磨損不均勻,在旋轉過程中,失去動平(píng)衡,造(zào)成風機振動。 改造方案(àn)3.1 除塵器設計參(cān)數修改 新建除塵器同原有除塵器風量(liàng)相同,即28900m /h,滿足拋丸機除塵需求,但是拋(pāo)丸機散發粉塵濃度高,磨琢性強, 同時部分粉塵顆粒卻微細,因此將過(guò)濾速度由(yóu)0.9m/min 降低 為0.6m/min,過濾(lǜ)阻力<1000Pa。
1、含塵氣體管道 2 軟接頭 3 進風箱 4 排風離(lí)心風機 5 清潔室 6 濾筒(tǒng) 7 灰鬥
圖(tú)1、新建除塵器軸測圖
3.2 除塵器改進
新建(jiàn)濾筒除塵器作了四點重要改進,改進後除塵(chén)器見圖(tú) (1)過濾材質(zhì)由濾紙改為聚酯過濾材料,過濾效率更高,風機出口顆粒物濃(nóng)度更(gèng)低。原有除塵器使用(yòng)的濾紙濾料(liào)不符 合該工況(kuàng),因為濾紙(zhǐ)阻力較高,結構鬆弛,遇磨著性粉塵容 易破損,使用壽命很短。 (2)濾筒規格不變,改為462 豎直布置,將過濾麵 積(jī)增加到800m2,同時也實現了整個濾筒的全過濾,過濾速度 降(jiàng)低(dī)到 0.6m/min,改變了(le)斜(xié)置濾筒上部因清灰不良無法正常 過濾的尷尬局麵。 (3)脈衝噴(pēn)吹采用噴吹孔+外置文丘裏(lǐ)管,噴吹距離150mm,噴吹(chuī)壓力0.5MPa,濾筒側壁正壓力峰值較大,到達(dá)峰 值所需時間較短,噴(pēn)吹效果較佳(jiā),有(yǒu)利(lì)於濾筒清灰 (4)濾筒與花板之間(jiān)的密封墊采用厚實、彈性較好的(de)橡膠圈。

3.3 除塵器供貨狀態

為了減少現場拚焊接工作量及施工周期,在除塵器供貨 狀態上進行了多方麵(miàn)考慮,包括道路運輸(shū),多跨廠(chǎng)房內(nèi)如何 使用行車對(duì)設備進行吊運等,較終決定將除塵器下部(bù) 柱和灰鬥組裝成1個整體,中間箱體(tǐ)、清潔室及風機組裝成1 個整體,減少了現場鋼結構拚焊接的工作量,其餘零部件按 常規分件供貨,檢修平台(tái)1件,爬梯1 件、電控櫃1台等等。

3.4 除(chú)塵器的安裝
由於拋丸(wán)機仍在正常生產,無法拆除(chú)原(yuán)有除塵(chén)器,因(yīn)此(cǐ) 在拋丸機附近另選址安裝新建的(de)除塵器,安裝時間在2011 11月份,總用(yòng)時(shí)約4 周。除塵器的安裝按常(cháng)規做法,先施工 混凝(níng)土基礎,然後由下至上安裝除塵器,較後安裝除塵管道。 比較(jiào)注意的是需在除塵器上空安裝一台手拉葫蘆,便於檢修 除塵器頂部部件。
3.5 除塵器單機調試及無負荷調試
(1)風機調試,風機點動,查看轉向,轉向正確(què)後連續 運行2h 考核軸承溫升,軸承溫度(dù)采(cǎi)用紅外線測溫儀測量(liàng),軸 承溫度由13上升至(zhì)58,無異常。 (2)脈衝噴吹調試。脈衝閥共 12 個,通過(guò)調壓閥將將 壓(yā)縮(suō)空氣壓力調至表壓 0.4MPa,設定脈衝數據:脈衝寬度 100ms,脈衝間隔15s,脈衝間歇3min,脈衝周期6min。經(jīng)調 試噴吹正常。
3.6 對原有除(chú)塵器的處置(zhì)方案----作為應急備用機
新建除塵器投產後,原有除塵器如何處置也是生產方很 關心的問題。拋丸機屬(shǔ)於重要生產(chǎn)設備,平時無法停機,拋 丸機若(ruò)要正常生產必須有除塵器運行,原有(yǒu)除塵器雖然存(cún)在 諸多(duō)問題,但作為應急除塵措施還是可以(yǐ)的,而且該除塵器 作為固定資產,還沒到報(bào)廢年限,因此較終確定保留原有除 塵器,作為(wéi)應急使用。在確定原有除塵器保留後還需在兩(liǎng)台 除塵器入口各(gè)安裝1台手動閥門便(biàn)於兩台除塵器臨時切(qiē)換。
3.7 聯鎖控製的改造設計
保留原有除塵器後(hòu)就涉及到如何與拋丸機聯鎖的一個問 題,新建除塵器及原有除塵器都要將狀態信號反饋(kuì)給拋丸機 PLC,同時還要在HMI 畫麵上既能操作新建除塵器還(hái)要能操作 原(yuán)有除(chú)塵器,而拋丸機 PLC 如何識別及區分新建除塵器及原 有除塵器的地(dì)址碼就(jiù)成了關鍵問題。修改 PLC 程序及(jí) HMI 麵在現代技術中是很成熟的,難點在於拋丸機PLC 是外方供應,隻開放(fàng)一部分程序,如果強行修改(gǎi),既增加工作量,又帶來很大(dà)的調試風(fēng)險。較後www91的解決(jué)方案是在新 建除塵器電控櫃上增設了一個轉換開關,同時將新建除塵器 的地址碼導入到拋丸機 PLC 中,但畫麵不進行修改,改造後 操作(zuò)如下: (1)當(dāng)轉(zhuǎn)換開關切(qiē)入到新建除塵器時,新建除塵器 PLC 便與(yǔ)拋丸機 PLC 建立了通信,除塵器的狀態信(xìn)號便發送給拋 PLC作為(wéi)拋丸機啟動的(de)備妥條(tiáo)件之一,同時在 HMI 畫麵 上可(kě)顯示(shì)新建除塵器的主要狀(zhuàng)態信號,亦可操作新建(jiàn)除(chú)塵器 (2)當轉(zhuǎn)換開(kāi)關切切出現有除塵器時(shí),原(yuán)有除塵器PLC 便與拋(pāo)丸機 PLC 建立了(le)通信,原有除塵器的狀態信號便發送 給拋丸機 PLC 作為拋丸機啟動(dòng)的備妥條件(jiàn)之一,同時在 HMI 畫麵上可顯(xiǎn)示原有(yǒu)除塵器的主要狀態信號,亦可操作(zuò)原有除 實施效(xiào)果
(1)新建拋丸機(jī)濾(lǜ)筒除塵器運行正常,初(chū)期運行阻力隻 有(yǒu)600Pa,拋丸機揚塵點吸塵效果很好。
(2)投產以(yǐ)來(lái)濾筒的濾料無破損,預計濾筒壽命超過兩(liǎng)
(3)風機投產運行以來無故障,預計風機(jī)使用年限增長。

(4)控(kòng)製係統切換順利,拋丸機PLC 能完整接收新建除 塵器或原有除塵器的狀態信號,同時在 HMI 畫麵上既可(kě)操作 新建除塵器,亦可操作原有除塵器。 技術改造後(hòu)兩台除塵器控製流程圖
圖2、技術改造後兩台除塵(chén)器控製流程圖
參考文獻
孫一堅,歐(ōu)陽莉,楊昌智.濾筒式除塵器及其(qí)應用.通風除塵,1995,2. 吳利瑞,茅清希,梅紅生(shēng).濾筒式(shì)除塵器結構優化試驗研究(jiū)[J].環境工程,2003,21(3):39-41. 林莉君,陳海焱,周喜,穆蘭(lán).脈(mò)衝噴吹濾筒除塵器清灰性10 能的實驗研究[J].暖通空調HV&AC,2009,39(4):148-151. 張(zhāng)一幟,陳海焱(yàn),覃金(jīn)珠.

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